wnsr888手机版

海天精工机床有限公司 海天精工博客

T5钻攻中心的高速切削技术研究与优化

钻攻中心凭借其高速、高精度的加工特点,备受市 场青睐,是苹果、三星等3C产品零件的制造关键设 备。为了提高我国制造装备技术水平,从“中国制造” 向“中国创造”转变,T5钻攻中心通过系列攻关,解决了钻攻中心高速切削的关键技 术问题,总体技术指标已接近日本FANUC和 BROTHER公司的钻削中心的水平,并广泛用于企业 生产。本文主要从系统研究钻攻中心的高速切削技 术,充分提高加工效率,从而提高用户的单位时间产 值,提高产品的竞争力。T5 钻攻中心采用 FANUC-3I-MATED 精工系统,主轴与主轴电动机采用联轴器直连方式,采 用pil 6/10 000主轴电动机,主电机功率5. 5/7.5 kW, 主电动机扭矩35/47 N • m;采用X、F、Z这3个伺服 轴,其中X、Y坐标轴为移动工作台,Z坐标轴带动主 轴垂直运动,三个轴均采用线性导轨、16 mm大螺距丝 杠传动,X轴、Y轴采用pis 12/3000伺服电动机,进给 轴电动机12 N • m,Z轴采用pis 22/3 000,进给轴电 机22 N*m。通过对基本参数设定,坐标轴移动速度提高、刚性攻丝优化等方面进行研究与优化,机床的效 率有了大幅提高,同时保证了加工零件的精度,满足了用户需求。1基本参数设定1.1进给轴电机初始化 由于数字伺服控制是通过软件方式进行运算控制 的,而控制软件是存储在伺服ROM中。通电时精工 系统根据所设定的电动机规格号、齿轮传动比、检测倍 乘比、电动机方向等其他适配参数,加载所需的伺服数 据到工作存储区(伺服ROM中写有各种规格的伺服 控制数据),而初始化设定正是进行电动机规格号和 其他适配参数的设定。伺服电动机初始化参数设定见 表1所示。 FANUC精工系统默认的检测单位为0. 001 mm, 则设置值为2即可,为了提高机床的控制精度,现将系 统的检测精度提高一个等级,采用检测单位为0. 000 1 mm,即参数No. 1820设置值为20;伺服轴均采用联轴 器直连方式,丝杠杆螺距为16 mm。 根据柔性齿轮比计算公式N/M =电动机一转丝 杆移动的距离(检测单位为:0. 1 pm) /1 000 000,对于 螺距为16 mm的轴,其柔性齿轮比为:No. 2084/ No. 2085 =16 x10 000/1 000 000 =4/25;参考计数器 容量 No. 1821 =16 x10 000 = 160 000。表2主轴电动机初始化参数设定 对于导入标准参数的机台,用户在进行伺服电动 机初始化设置时,只需要根据电动机型号及进给轴方 向,对参数No. 2020、No. 2022进行设定后,断电重启 即可。该设备伺服电动机初始化参数具体设定见 表1。 表1伺服电动机初始化参数设定 设定项 参数号 设定值 控制轴数 8130 3 伺服初始化设定 2100#1 0 伺服电动机代码 2020 496、496、313 任意倍乘比AMR 2001 00 000 000 指令倍乘比CMR 1820 20 柔性齿轮比 2084 4 2085 25 方向设定 2022 111、-111,111 速度反馈脉冲数 2023 8 192 位置反馈脉冲数 2024 12 500 参考计数器容量 1821 16 000 1. 2主轴电动机初始化设定 主轴电动机控制接口为主轴串行输出,串行输出 中输出到主轴的命令值为数字数据,同时使用外接位 置编码器与CNC相连,用于检测主轴的位置。正确进 行主轴电动机初始化设定,保证主轴定向、定向停等功 能的实现。主轴电动机初始化参数设定见表2。 主轴电动机的最低/高钳制速度计算为:P3735 =(主轴电动机所要获得的最低钳制转速/ 主轴电动机的最高转速P4020的值) x 4 095P3736 =(主轴电动机所要获得的最高钳制转速/ 主轴电动机的最高转速P4020的值) x 4095 主轴电动机的最高转速为P4020的值,该值在主 轴电动机初始化后自动设定;由于钻削中心主轴与主 轴电动机采用联轴器直连结构,故设置主轴最高转速 值 P3741 与 P4020 —样。 参数P4002设置主轴传感器的种类。钻削中心主 轴采用电动机编码器进行位置反馈,即P4002#0 = 1 即可。 用户在进行主轴初始化时,首先需要根据主轴电 动机的型号对参数P4133进行设置,通过参数P4019# 7设置为1后断电重启,完成主轴初始化,最后根据表 2说明对参数P3741和P4002进行设置。具体主轴电 动机初始化参数设定见表2。 设定项 参数号 设定值 串行主轴控制 3716#0 1 主轴控制放大器号 3717 1 主轴初始化设定位 4019#7 1 主轴电动机代码 4133 333 主轴电动机最低钳制速度 3735 0 主轴电动机最高钳制速度 3736 4 095 每档主轴最高转速 3741 10 000 电动机最高转速 4020 10 000 电机编码器设置 4002 00 000 001 1.3其他重要参数设定 进给轴和主轴完成初始化设定后,需要通过修改 参数P1815#4、#5,完成机床原点设定。在原点设置成 功后,通过参数P1320、P1321的设置,对机床各轴软限 位设定。由于采用夹臂式刀库换刀,换刀时Z轴要向 正方向移动,换刀时将G7. 6激活,存储行程极限I有 效,行程限位使用参数P1326、P1327设定值,换刀结束 后,回到正常加工时行程限位。其他重要参数设定见 表 3。 设定项 参数号 设定值 无挡块返回参考点 1005#1 1 直线轴设定 1006#0 0 参考点返回方向 1006#5 0 使用绝对编码器 1815#5 1 设定机床原点 1815#4 1 位置环增益 1825 5 000 到位宽度 1826 2 000 移动中位置误差 1828 400 000 停止时位置误差 1829 2 000 正向软限位设定 1320 500. 5、0. 5、0 负向软限位设定 1321 -0.5、-400.5、-300.5 正向存储行程极限I 1326 500. 5、0. 5、157. 5 负向存储行程极限I 1327 -0.5、-400.5、-300.5 高速高精功能开启下轴的 ******切削进给速度 1432 10 000 2坐标轴移动速度提高2.1快速进给速度及各轴增益的提高 以X轴调整为例,根据机床配置要求,结合机床伺服电动机、滚珠丝杠、线性导轨的承载能力,将G00 快速进给速度提高到48 m/min未更改速度环增益响 应频率响应图形如图1所示。通过提高各轴的速度环 增益P2021从200调整到350,调整时结合滤波器功 能消除各轴的高频振动点,然后再逐步提高伺服的速 度环增益,最终设定速度环增益为极限值70%〜 80%,即图1中幅频曲线开始下降的地方对应的频率接近10 dB,在1 000 Hz附近的幅值应低于-20 dB。 更改后频率响应图形,如图2所示。 对应各轴速度环增益提高之后,再提高各轴位置 环增益P1825,将各轴位置环增益从3 000提高到 5 000,提高各轴的伺服刚性,并通过测定各轴TCMD 波形,保证各轴运行平稳。提高位置环增益后,各轴 TCMD波形如图3所示。2.2各轴快速移动加速度的调整 各轴增益调整完成后,为进一步提高各轴速度,各 轴的最高移动速度是一个决定因素,其中各轴的****** 加速度也直接决定了机床的加工速度。TCMD曲线调 整要求是在加速和减速段(斜线段)过渡平滑,无过冲 现象;恒速度(直线段)电流粗细一致,中间没有波动; TCMD曲线电流******值不超过放大器电流******值的80%。减小G00时间常数,同时确认加减速时的电流 输出,在机械部件能承受的范围下,尽量提高加减速时 的电流,使加减速时电流尽量接近对应放大器的****** 输出电流,此时为最优快速加速时间常数设定。通过 测定,将G00加减速时间常数P1620、P1621分别设定 为100、0。同时将P1601#4设为“1”,开启了快速移 动程序段重叠功能,将P1722设为“50”,设定快速移 动程序段重叠时减速比为50;将P2212#6设为“1”,切 削/快速进给位置环分开控制P2201#1设为“1”,将 P1825快速进给位置环增益改为300,切削时速度增益 倍率由200减小到150。更改之后对应各轴TCMD波 形如图4。2.3其他参数的更改 将P1801#4设为“1”使用快速进给与切削进给 分开控制,将快速进给到位宽度P1826从20增加到 2 000,切削进给到位宽度P1827从0增加到20。测试 空行程程序运行时间为28 s,比调整增益、加减速时间 常数后减少9 s。 更改先行前馈系数从7 000到9 000、插补前加/ 减速的每个轴的允许******加速度从200到600。更改 完成之后,测定空行程程序运行时间为21 s,比调整增 益、加减速时间常数后减少16 s。3刚性攻丝的优化 提高机床各坐标轴移动速度后,对换刀、钻孔、 攻丝速度的提高有一定的影响,但只是单纯从移动 速度上的提高。对于刚性攻丝,还有其他参数对其 有较大的影响,对参数设定数值进行更改,对比其对 刚性攻丝速度、冲击、误差的影响,最终设定******的 数据。未对参数进行更改优化时的刚性攻丝图形如 图5所示。3.1主轴速度环前馈系数的调整 通过逐渐提高P4037主轴速度环前馈系数,且保 持主轴前馈和攻丝轴Z的前馈系数设定一致。分别 测试参数P4037为“0”与“200”时,执行刚性攻丝程 序,运行时间减少1 s,但攻丝时主轴冲击声明显增大,且攻丝误差变大。故此参数保持为0。3. 2刚性攻丝中主轴和攻丝轴的位置控制的环路增 益的调整 刚性攻丝中主轴和攻丝轴的位置控制的环路增 益,初始值设定为2 000。分别将刚性攻丝时的攻丝轴 的位置增益P5280与伺服方式/主轴同步控制时的主 轴的位置增益P4065〜P4068设定为“3 000 ”与 “5 000”分别测试运行刚性攻丝程序,查看刚性攻丝 误差诊断参数453。将位置环增益改为“3 000”后,时 间减少0. 4 s,无较大的冲击,但攻丝误差减小;将位置 环增益改为“5 000”后,刚性攻丝误差超出笔者公司规 定。故刚性攻丝参数设定为3 000,对应刚性攻丝图形 如图6所示。3.3刚性攻丝加/减速时间常数的调整 刚性攻丝加/减速时间常数的调整,在设定好固定 攻丝******速度下,逐步减小加/减速时间常数,保证刚 性攻丝误差在允许范围之内。通过观察刚性攻丝图形 及诊断参数,逐渐减小加减速时间常数,最终设定为 300。运行刚性攻丝程序,时间减少9 s,刚性攻丝误差 在笔者公司规定范围之内。对应刚性攻丝图形如图7 所示。3.4伺服方式/主轴同步控制时电动机电压的调整 据相关资料表明,伺服方式/主轴同步控制时电动 机电压初始设定值P4085为“30”此参数对刚性攻丝 效率影响较大,建议将此参数设定为“100”试验过 程中,先后将此参数设定为50、80、100,通过对攻丝程 序运行时间、攻丝误差、攻丝声音比较,发现电动机电压升高之后,对攻丝时间及攻丝误差影响不大,但攻丝 时声音明显增加。所以此参数设定为30。 通过对刚性攻丝有关参数的单独更改测试,最终将 主轴速度环前馈系数P4037设定为“0” ;刚性攻丝中主 轴和攻丝轴的位置控制的环路增益P5280、P4065〜4068 设定为“3 000”刚性攻丝加/减速时间常数P5261〜 5263设定为“300” ;伺服方式/主轴同步控制时电动机 电压P4085)设定为“30”。参数调整完成之后,运行刚 性攻丝程序,时间减少9 s,对应刚性攻丝图形如图8 所示。4结语 通过对钻攻中心基本参数设置、进给轴移动速度提高、刚性攻丝的优化,机床的效率有了大幅提高,同 时保证了加工零件的精度,满足了用户需求。 本文由海天精工整理发表文章均来自网络仅供学习参考,转载请注明!
留言列表
发表留言
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。