1. 案例1故障现象:一台生产的型号为XH714D立式加工 中心,系统釆用FANUC 0/ Mate- MD,在执行主轴转动指令时, 无论设定多大转速,主轴均以3〜 5r/min的速度转动,而且在机床 运行几分钟后,主轴停止转动, 系统并提示“主轴控制器未就 绪”报警,如图1所示。故障分析与解决:笔者打开 机床电气柜,发现主轴控制器提 示“Er-11”报警,如图2所示, 此报警为超载故障报警。产生此故障的原因一般是由于电动机超 载运转、传动线路机械卡死和控 制器与主轴电动机配线线路断接 或短路等原因造成的。首先关闭机床,用手转动主 轴,主轴传动链转动平稳,未见 异常情况;然后将主轴控制器与主轴电动机配线折下重新安装, 再次打开机器故障依然存在。 当笔者再次检查控制器到主 轴电动机配线时,发现主轴轴流 风机防护罩上已布满了灰尘,如 图3所示。经检查,轴流风机转子 由于机械故障无法转动,从而造成超载故障。笔者更换轴流风机 后,再次启动机床故障排除。1. 案例2故障现象:一台机床厂生产的型号为ZXK50,采用 GSK980MDc系统经济型精工钻铣加工中心,出现“主轴低挡换 高挡失败,主轴不在高挡,请重新换挡”报警信息。故障分析与解决:这台机床 不是通过变频器实现无级调速, 而是通过气缸带动滑移齿轮实现 主轴2级自动换挡功能,而气缸 是通过电磁阀来控制的,如图4 所示。也是说在气压正常的情况 下,出现此故障是由于气缸没有 动作或没有到位而造成的。于是笔者通过手动操作电 磁阀,主轴换挡正常。从而可以 证明故障是由于电磁阀损坏造成 的。更换电磁阀后,故障排除。2. 案例3故障现象:同样一台机床厂生产的型号为ZXK50,采用 GSK980MDc系统经济型精工钻 铣加工中心,由于主轴机械卡死 无法工作。 故障分析与解决:该机床主 要用来完成钻、铣、镗、扩孔和 攻螺纹等多工序的加工。最初机 床在工作过程中,主轴时而伴随 有“吱吱”声,后来噪声越来越 大,从而造成主轴卡死。在现场 分析故障时,发现主轴轴头部分 需要定期加注高速润滑脂。询问 操作工人得知,机床已使用一年 左右,从来没有在此处加注高速 润滑脂。而且在主轴出现有噪声 时,似乎有金属粉末从主轴轴头 处落下。把主轴抬高确实发现主 轴轴头处有金属粉末。现在可以 确定是主轴前支撑轴承损坏造成 主轴机械卡死。从机床厂家提供 的主轴结构图中得知,主轴前支 撑配置高精度D3182112双列圆锥 滚子轴承与E8112推力球轴承组 合,D3182112双列圆锥滚子轴承 是提高主轴径向刚度,而E8112 推力球轴承承受轴向切削力。笔者拆下主轴,发现前端两 个轴承由于没有定时加注高速润 滑脂已完全损坏,如图5所示。更 换主轴前支撑的两个轴承后,主 轴转动正常,但换刀时主轴定向准停位置不正确,从而造成机床 无法换刀。 笔者查看主轴伺服驱动单元 使用手册,总结出进行定向的操 作流程如下:上电后,调出监视菜单阴1^, 按©键显示_,符号“E”表 示主轴处于不确定的定向位置, 其值不能作为定向位置参考值。确保伺服单元使能已经断 开,将主轴慢慢调整到定向点, 然后记录下yp_-sp。:,显示的位 置,写入参数PA103中,这一参 数就是定向位置。主轴拆卸和安装注意事项:(1) 主轴在拆卸过程中,要 牢记零部件拆卸的顺序及位置, 并用记号笔作标记,对于关键或 复杂部位可用手机或数码相机拍 照,防止在安装过程中出错。(2) 主轴在安装前,应先查 看主轴各轴承的润滑情况;清洁 箱体与主轴有接触的部位,有锐 角的地方要注意去除。(3) 在固定主轴于主轴箱 时,要使用扭力扳手,且锁紧力(7 000N)必须一致,不能有倾 角出现。(4) 特别要提醒操作工人, 要保证主轴各轴承的润滑情况, 并及时加注润滑油,确保机床正 常运行。本文由海天精工整理发表文章均来自网络仅供学习参考,转载请注明!