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海天精工机床有限公司 海天精工博客

数控机床加装上下料机器人改造

600 加工中心出于提高工效和降低员 工劳动强度的需要,加装了一台 能自动完成上、下料工作的机器 人。当机器人完成上料后,防护 门关闭,工件自动装夹,加工完 成后,工装放松,防护门打开, 再由机器人卸料。1. 硬件要求此次改造中,我们新增了能 实现自动装夹的气动工装,自动 打开和关闭的气动防护门等,并 通过PLC输入、输出接口,与机 器人完成工作状态的应答。为了 实现动作的精确及安全,对硬件 的配置有如下要求:(1) 气动工装,设有夹具夹 紧及放松到位检测开关。(2) 气动防护门,设有开门 及关门到位检测开关。(3) 控制工装及防护门动作 的电磁阀为两位双电控电磁阀。2. 工作逻辑框图机床和机器人共同完成抓 料、加工和卸料的控制过程流程 如图1所示。3. 发现问题与改进(1) 从图1可以看出机床 防护门的打开是在全部加工结束以后,防护门的关闭也要机床与机器人交互应答之后才能发出关 闭指令,通过实际测试,这两项时间总计有4s左右,假如能巧妙 地利用好切削前的准备时间和切 削后的各轴复位移动时间,就能 ******限度地压缩这4s左右的非切 削时间,从而实现我们的工效目 标。通过攻关,我们发现最好 的解决办法就是在加工过程快结 束时,由机器人直接控制开门, 又当机器人完成上料工作后,再 由机器人直接控制关门。经此改 动后,整体加工时间压缩了约 3.5s。(1) 考虑到机器人有时会存 在如保养或故障时无法工作的情 况,而我们又希望机床能够不停 机、持续地加工产品,为此我们 在机床侧加装了一个“机器人模 式”与“人工模式”切换旋钮, 当处在“人工模式”时,就同时 将机器人置为紧停状态,这时防 护门的开、闭由机床控制。这样 一来,会出现防护门的开、闭既 可以由机床控制,也可由机器人 控制的情形(实际上,在正常情 况下,如前面所说当处于“人工 模式”时,机器人被置为紧停状 态,机器人是不会发出开、闭门 指令的),仅出于安全上考虑, 控制机床防护门动作的电磁阀, 其电气动作应设计成:当电磁阀 得电时执行动作,当动作完成后 就失电,即不能让电磁阀处于长 期通电的状态。在进行电控设计时,有必要 说明一点,由于防护门的开合既 要由机床来控制,又要由机器人 来控制,且控制命令要以收到门 开、门关到位信号来结束,而装 在门上的门开、门关到位检测开 关各只有一个,如何供机床和机器人两个控制单元使用,并且还 要保证机床和机器人各自24VDC 直流电源供电电路的独立性?我 们设计了如图2 ~图4所示的控制 电路。机床上的PLC逻辑如图5所示。(2) 在使用时还发现当机 床在执行工装夹紧工件工作有时 会出现误信号,而机床和机器人全然不知,继续执行加工,从而 造成对工装或刀具的损坏。我们 通过仔细观察,最终找到了原 因一一由于其他状况的出现,机 器人实际上没有把待加工的工件 放置在工装上,机床执行工装夹 紧命令时,工装上的夹紧缸在推 动夹爪移动的过程中,会发出一 个瞬间的工装夹紧到位信号,让 机床和机器人误认为工装夹紧动 作已经完成。后来将机床的PLC控制程序 改成了机床在执行工装夹紧命令 时,只有工装夹紧信号能持续地 发出一段时间(如1s),才认为 工装夹紧动作正常完成。
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