大型加工中心精度变动原因分析及应对措施
进口大型精工加工中心是国 家花费巨资引进的设备,具有精 度高、性能可靠及加工范围大等 技术特点,拥有这类机床的多少 往往是一个企业精密加工能力的 象征。保证集机、电、液和气于 一体的进口大型精工加工中心的 正常使用,及时掌握机床的精度 变化范围,保持机床精度,使之 能加工出合格的高精度产品是维 修工作的重点,也是提高机床有 效利用率的前提之一。然而在实 际使用过程中,常常会出现一些 带有技术性或管理性的问题,这 些问题如果不能得到及时、正确 处理,将会影响到机床的正常使 用,甚至降低机床使用寿命,给 企业带来不可挽回的损失。2010年以来,我单位先后引 进2台德国进口海科特HEC1600 卧式加工中心、4台捷克TOS WHQ13 CNC卧式镗铣加工中 心,******轴加工行程达到3.5m, 海科特HEC160定位精度为 0.008mm, TOS WHQ13 CNC定 位精度为0.01mm,都属本企业重点精密机床。然而第一批4台机床 初期投入使用的一年多时间内, 产品质量问题频发,机床精度变 化异常,保修期内国外厂家到现 场维修周期长,给生产带来很大 压力。分析影响机床精度变化的 因素,并及时找到有效的解决方 法,迫在眉睫。按照合同要求,前期安装的 4台进口加工中心在安装验收时 都经过了严格的几何精度检测、 定位精度和重复定位精度检测及 NASA试件加工检测合格,为什 么在几个月的时间内会出现精度 下降的问题呢?研究分析认为: 机床基础沉降不均匀和环境温度 变化后机床床身变形导致机床几 何精度下降的两大因素,而除了 机床本身精度变动之外,不合理 的加工程序也可能带来产品的质 量不合格,下面逐一分析。0.机床基础制作因新建车间地块原为农田, 地质疏松,考虑到如按机床设计 厂方提供的地基图未打桩基,可 能较薄弱。为此,我们专门聘请 了江苏方建工程质量鉴定检测有 限公司对其中两台机床的地基做 了沉降监测,监测设备选择、基 准监测点标注等具体做法如下。(1)沉降监测设备(见表1)。 名称 规格型号 出厂编号 仪器编号 鉴定有效期 自动安平水准仪 DSZ2 251877 100881 2012.10.20 平板测维器 FS1 106119 100871 2012.10.20 铟钢尺 BGYC—1 — 100861 2012.10.20 (2)基准点及沉降监测点的 点位布置。按照有关规程规范技 术要求,在建筑物压力影响范围 以外布设埋置基准点,并保证其 稳定可靠和持久保存。根据实际 情况在该工程周围共埋设沉降监 测基准点1个,编号为BM1,其 中BM为起始点。该试验台基础 共布设沉降监测点9个,编号有东 南角为1号点,按顺时针编制9号点,具体点位置如图1所示。TOS卧式加工中心机床床身 为T形联接,Z轴床身与Z轴床身 在7、8及3、4点用螺拴固定联 接。在图中的布局为:A"轴床身 沿1、9点放置,Z轴床身沿5、 7、8点放置,从维修人员检测导 轨直线度的数据看出,义导轨的 直线度变化都为中间凹。為由的直 线度变化都为图中5点位置上翘, 整体也为中间凹。江苏方建工程质量鉴定检测 有限公司在2011年9月19~29日期 间,每隔2天共5次对地基9点进行 沉降量检测,9点的累计沉降量如 表2所示。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.26 0.03 0.26 0.05 -0.27 0.03 0.18 0.15 -0.02 从表2数据中分析判断:监测 点的沉降和机床床身实际变化曲 线并无关联。并且,在第二批机 床的地基施工图1中我们加厚了混 凝土层,加粗加密了混凝土内钢 筋。经过观察发现:同型号的两 台海科特加工中心在经过相同一 段使用期后,几何精度变动规律 一致。经过这一系列的观察,基 本可排除地基沉降不均而引起机 床导轨弯曲、精度下降的可能。这里需要特别指出的是:精 密机床地基必须严格按照机床生 产厂提供的地基图施工,在夏季 施工养护期内多浇水,冬季施工养护期注意防寒,基础表面严禁 有二次找平层,防止表面脱壳。 在机床安装前还应对基础进行超 过机床本身重量的预压测试。1.环境温度变化因素条件所限,目前我们的大型 加工中心都安装在常温环境中使 用。有研究表明:工作过程中机 床床身上、下存在温度差,形成 自上而下的温度梯度,夏季导轨 上表面温度高,下表面温度低。 温度差U-〖2)使上表面伸长大 于下表面,呈上拱形状。而到冬 季,刚好相反。由于(^一?2)的 温度差存在,下表面的收缩大于 上表面,导轨呈下挠形状。这一 现象给精密机床的精度稳定性带 来不利影响,以其中一台海科特 机床的维修实践说明:在2012年 我们的维修人员分别在气温变化 达10'C以上的4、5月和10月、11 月检测发现,机床导轨直线度变 动明显,其中A轴在3m的移动范 围内水平变化最高可达0.06mm, 而安装时的调试水平精度要求仅 为 0.003mm。海科特机床厂家在关于机床 最高加工精度的最好工作条件的 声明中提到:机床应该安装在空 调车间和非常合格的地基上,地 基在施工前需要检查当地的土壤 条件,并需要由专业的工程公司 施工。对照下面的这张我公司所在 城市的年平均温度变化图与2015 年的机床调整记录表发现:其中 一台固资编号604699002的捷克 WHQ13CNC (TOS)在温度变化 大的3月、4月、5月和10月精度发 生的变化情况如图2、表3所示 序号 日期 固资编号 设备型号(主要参数) 温度/'C 是否调整 1 2012.1.31 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 10 否 2 2012.2.24 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 10 是 5 2012.4.25 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 7 2012.7.11 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 28 否 9 2012.8.4 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 28 是 10 2012.9.24 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 11 2012.2.24 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 10 否 14 2012.3.16 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 10 是 16 2012.4.25 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 18 2012.5.11 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 20 2012.7.13 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 29 是 21 2012.10.10 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 20 是 22 2012.11.13 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 13 是 24 2012.2.21 604699003 捷克WHQ13CNC (TOS) 11 是 25 2012.4.28 604699003 捷克WHQ14CNC (TOS) 26 是 26 2012.9.28 604699003 捷克WHQ14CNC (TOS) 28 是 27 2012.2.13 604699004 捷克WHQ13CNC (TOS) 11 是 28 2012.4.27 604699004 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 29 2012.10.30 604699004 捷克WHQ13CNC (TOS) 15 是 2.应对措施(1)购置必要的检测工具: 如00级的大理石直尺、方尺、精 密电子水平仪(0.001)和球杆仪等。(2)缩短机床精度检测周 期,在加工零件精度要求高时提 前检测机床,发现精度走失时及 时恢复。如2012年,维修人员共 计对6台大型加工中心进行了 50余 次检测。(3)立足自身维修力量,培 养一支高技能的维修队伍。(4)掌握电子水平仪、球杆 仪等精密量仪测量技术。经过培 训,熟练地利用球杆仪可在1h内 检测出机床几何精度是否降低。 三四个人能在2天时间内恢复一台 海科特机床安装水平。对海科特机床做精度调整时 需注意:海科特机床带自身冷却 液空调,操作工应经常根据环境 温度变化设定冷却水温度,减小 导轨上下温差,从而保证机床的 高精度加工。维修人员在调整机 床几何精度时,一定要事先打开 冷却水开关开机预热,保证调整 好的精度和加工时一致。3.加工程序的合理性以图3所示零件为例说明: 此零件需要精镗3组6个均布的 0147H6的销孔与0530r6mm轴承 挡和4420mm外圆两挡的公共轴线之间有较高的位置度要求,工 艺要求为0.05 mm。(1 )原加工路径(见图1),刀具快速定位到三组销孔拟 合圆的圆心1,然后快速移动到A 孔,加工完A孔快速定位到B孔, 加工完B孔后又快速移动到C孔, 此方案路线没有考虑消除反向间 隙对孔位置加工的影响。(2 ) 0530mm的外圆镗刀重量约为13kg,刀具长度 约325mm,0147mm内孔镗刀 重量约为4kg,刀具长度约为 220mm,镗杆伸出主轴长度为 30mm。所以因刀具自重而产生 的力矩不相等,会导致镗杆下垂 程度不等,从而影响三销销孔的 位置度。4.改进措施通过对加工路线、加工过程 及试验数据等进行分析,作出以 下改进。(1)程序优化:******加工路线如图5所示。机床精度及刀具系统:改 变镗杆伸出长度,消除镗杆因自 重产生的下垂不一致的不良现 象,0530mm外圆镗刀镗杆伸出 长度缩短30mm为0, 0147mm镗 刀镗杆伸出长度加长120mm至 150mm,这样两把刀的重力所 产生的力矩相同;另外使加工时 两把刀所用机床导轨部分缩小在 100mm范围内,消除了部分机床 精度原因所产生的加工误差。(2)加工过程细节改进:① 仔细清洁主轴刀具定位面,消除 因碎铁屑等杂物造成的两把刀具 定位不同。②粗加工后松开工件 的加紧装置,消除粗加工应力和 夹紧变形。③选择锋利的刀片, 以免因刀片磨损严重导致孔、内 圆产生形状误差。④加工过程连 续完成,减小温差的影响。(3)优化改善前后的试验检 测数据对比:对同一工件利用两 种不同的加工工艺方法加工,并 通过雷尼绍探头在线测量得出检 测数据,如表4、表5所示。表4改善前工件销孔中心位置监测结果 A孔 B孔 C孔 M30 (半径) /mm 430.022 429.975 430.013 120 (。) 120.002 5 120.001 119.996 5 表5改善后工件销孔中心位置监测结果 A孔 B孔 C孔 诏30 (半径) /mm 430.006 3 430.001 429.996 120 (。) 120.000 6 120.0 119.999 4 上例说明:零件加工精度不 仅和机床本身制造与安装精度相 关,更与合理设计加工工艺路线 关系密切。5.结语大型精密加工中心类机床在 常温条件下使用,受季节温度变 化影响,机床精度保持期较短。 严格按地基图正确施工,保证地 基质量满足机床安装要求,这是 决定机床能否正常使用的前提。 立足于自身,培养一支精干的维 修队伍,准备必要的精密检测器具,加强监测,缩短对机床精度 的检测周期,定期恢复机床安装 精度,这些措施是生产能否正常 开展的保证。生产工艺人员优化 加工工艺路线,操作者精益求 精,以保证进口机床发挥******的 作用。